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祖名豆制品:这笔账,很划算!

  “浙江省工业旅游示范基地”、“湖州市农业龙头企业”、“省级科技型企业”……安吉祖名豆制食品有限公司诸多省、市级荣誉获得的背后,是一本本精打细算的“账本”。

  第一眼见到安吉祖名豆制食品有限公司总经理赵大勇时,便给人以干练、精明的印象,20多年豆制品生产行业的从业经历,让赵大勇把企业生产经营的“绿色账本”算得愈加精细。

  众所周知,豆制品生产过程会产生大量“卤水”,这对企业污水处理技术和能力带来不小的压力。

  怎样才能变废为宝?祖名豆制品投资2931万元上马废水沼气利用改造项目,对原污水处理系统进行改造,增加沼气回收综合利用系统及沼气锅炉。据了解,经过改造后,一方面污水处理吨水耗电节约1.1千瓦时,同时每年可减少排放化学需氧量(COD)2.8吨、总氮0.28吨、二氧化硫32.3吨。

  “仅此一项改造,就可实现年回收沼气207.9万立方米,年节电108.9万千瓦时,节约标煤2007吨。为了进一步降低对环境影响,祖名还拆除15t/h燃煤锅炉两台,改用天子湖热电厂蒸汽供热。尽管用于管道建设和辅助用房的投资高达110万元,但带来的环境效益也不可小觑。”赵大勇介绍说。

  不仅如此,豆制品企业生产过程中涉及到高温杀菌所产生的余热利用也被“计算”在降低成本的改造项目当中。

  豆制品行业在杀菌、烧浆环节大量耗用蒸汽将水加热,而流出后一般仅作为清洗用水,热能和水资源浪费严重。如何利用这部分“余热”为企业降低成本,自然也在“计算”当中。祖名为此投资1715万元上马生鲜豆制品杀菌系统余热利用改造项目。

  据了解,该项目在屋顶安装保温热水箱,对采用杀菌釜进行杀菌后的热水进行收集,高温热水收集到热水箱,再回到杀菌槽,用来冲洗网箱和地面卫生清洗,随后再进入污水处理系统,实现热水循环利用。“经过回收杀菌后的高温热水,可节约杀菌过程中的蒸汽消耗,还可节约杀菌过程的升温时间。”赵大勇解释道,这个项目可节省标煤461吨/年。

  通过废水沼气回收利用、水循环余热利用和煤改气三项改造,折合年节约标煤2468吨,万元增值能耗下降27.54%。而且,祖名每年也省下了980多万元的燃料动力费。

  “企业发展肯定要承担一定的社会责任,利用新技术不仅可以‘变废为宝’降低企业运营成本,还能实现一定的环境效益,这笔账怎么算,都是划算的!”赵大勇笑着说。

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