2015年07月10日 | 来源:安吉新闻网 | 作者: 吴静
昨天上午,浙江欣业包装有限公司的车间里机器轰鸣,数以十万计的瓶盖“哗哗”地从运输带上经过,工人们则忙着打包装车,生产线上各个环节都是一派忙碌。
“今年全国啤酒产量减少1.2%,但我们的销售平稳,稳占全国市场份额的20%。”该公司相关负责人方光慧说,欣业依靠的是与众不同的智慧。
大方的时候:采用价格高一倍的原材料
年产啤酒瓶盖数百亿个、产品单价不过3分钱,从这2个数字看,欣业包装绝对是一家价格敏感型企业。换而言之,即对成本增长的控制异常严格。
欣业包装今年却反其道而行,在不该省的地方绝不“抠门”。
“国内外啤酒类产品升级换代的速度很快,我们配套企业必须走在酒类生产企业前面,才能满足客户需要,而不至于丢失市场。”方光慧说,作为啤酒包装最重要的瓶盖,垫片是重要部件,欣业从去年开始就着手更新垫片技术。
据其介绍,欣业包装与与高校合作联合研发,将瓶盖的垫片材料由PVC更换为PE,同时更换机械设备,在降低垫片厚度的同时,增强了密封性。按照目前的市场价格,每吨PVC材料只需7000至8000元,而每吨PE材料需要13000至14000元。
“虽然新的原材料价格翻了一倍,瓶盖的生产成本随之上升,但非常值得,因为基于新材料的应用,企业已成功开发符合欧美相关技术标准的垫片。”方光慧介绍,这意味着,欣业为品牌啤酒企业进入欧盟市场提供了包装配件方面的科技支撑,欣业也由此打开了高端市场,提高了产品附加值。
“抠门”的时候:废气和冷却水都不放过
在应该大方的方面舍得投资,在该“抠门”的方面做到一点不浪费。欣业包装投产才一年多,就已通过添置新设备来节能降耗。
据了解,经前道主体工艺等处理系统,欣业包装生产中产生的废气能够实现达标直排。但欣业却想着如何将这部分废气利用起来?
今年上半年,该企业购买了废气处理机,让废气经过处理实现循环利用。“这套系统使用了前置生物酶喷淋洗涤塔预处理,后段加装纳米光触媒(催化)氧化过滤系统,能对空气异味、各种工业废气进行净化。”方光慧解释,该系统投入使用后,不仅减少了环境污染,还节省了天然气,每年能够为企业剩下50多万元生产成本。
在对冷却水的使用上,欣业也显示了“抠门”本色。去年刚投产时,企业制盖车间在垫片生产过程中需要通过水池冷却,这一环节每年需排水6000多吨。“我们想着,这些水也不能浪费掉,于是今年就引进国内新型技术,针对循环冷却水的供排水系统进行了优化,循环浓缩倍率大大提升,实现循环冷却系统的低排放。”方光慧介绍说,冷却水的循环利用率提升了,生产成本就进一步控制住了。
他认为,正是这一系列小而精的“技改”,合理把控“大方”投资和“抠门”省钱的技巧,欣业才得以稳住市场。据悉,欣业目前正与国外客商接洽,有望进军东南亚市场。
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