2015年06月24日 | 来源:安吉新闻网 | 作者: 崔松云
《速度与激情7》里,闪闪发亮的轮毂为酷炫的跑车增色不少。然而,轮毂表面处理行业采用的电镀生产工艺却一直被人诟病。
这个环保难题,如今被安吉柏腾光电成功解决,其掌握的连续式低温真空溅镀技术业界领先,替代了传统电镀工艺。
环保技术是核心竞争力
“我们抢的就是环保商机,无污染的生产工艺就是核心竞争力。”柏腾科技股份有限公司副总经理许元顺直言。
据了解,传统的电镀技术污染严重,污染主要以污水和污水中重金属污染为主,甚至包括氰化物、铬酐等有毒化学品。而真空溅镀技术既无污染,也能保持轮毂同等美观,相比电镀后附着在轮毂上高达900克重量的金属材质,真空溅镀的材质只有0.1克,大大增加了轮毂的稳定性。
去年8月份的江苏昆山粉尘爆炸事件对业界的警示作用可谓震撼,也为柏腾带来了“机遇”。该公司制造部负责人黄智鸿介绍,正当柏腾试图研发湿法打磨技术降低空气中粉尘含量时,县内企业斯凯莱特成功开发了无尘打磨设备。
在企业去年投产的汽车轮毂无尘研磨生产线前,笔者看到,工人只需要将未经研磨的轮毂固定在设备上,去毛刺、研磨等生产工序将由设备自动完成,打磨抛光产生的粉尘经水流冲刷流向集水池,实现无尘化生产。
“作为福特等全球一流汽车制造商的配套企业,我们一直在高端奢华与绿色环保间寻找平衡点,代价就是不断的研发投入和持续的设备更新。”许元顺表示。
“智动化”改造提效一倍
一个个待打磨的轮毂在生产线上缓缓输送到操作台前,机械手转动手臂将轮毂运送至喷涂传送带上,另一只机械手“接班”继续对轮毂表面做底漆喷涂……偌大的车间内,除了一排排码好的轮毂外,仅有两名工人。
“目前正在对现有自动化生产设备进行改造,使其具备视觉辨识的功能,实现‘无人车间’就是努力的方向。”许元顺介绍说,这样的改造将覆盖轮毂表面处理所有高劳动强度、低技术要求的生产环节。
这种自动化+智能化的设备改造,许元顺称之为“智动化”。
“去年以来,已经陆续投入2500万元资金用于技术改造,采购了十多部机械手用于生产。”柏腾光电制造部负责人黄智鸿说。
笔者获悉,和常规的购买设备—调试——试运行流程不同,柏腾致力于改良设备。
以自动装卸机械手为例,柏腾增加了视觉辨识功能,可以辨别200种以上不同形状的轮毂;同时将中心抓取改为外侧抓取,避免了上下料对轮毂中心造成质量瑕疵。而新投入的无尘研磨生产线,不仅改善了生产环境,而且解决了生产效率受限员工熟练度的难题,产品质量稳定性更高。
“传统工艺需要熟练的技术工人,至少需要三个月以上的岗前培训,而自动化生产线采用标准工艺流程,生产全程由机器完成,只需要普通的操作工即可,综合用工成本下降30%。”黄智鸿介绍说。
如今,柏腾公司的轮毂表面处理效率已达到每名工人每小时处理10颗以上,生产效率提高一倍以上。
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