样本一:用智慧改造设备
豪森药业有限公司在生产工艺改进中,因原来设备陈旧,布局和选材不合理,生产工艺流程简单、落后,造成产品质量不稳定,生产成本过高,制约了企业的快速发展。公司员工张玉强提议,必须重新选材、重新设计生产工艺、改进流程,这才是企业快速发展的关键。
说做就做。张玉强开始查资料、向专家请教,并屡次做试验,查找问题症结。随后,对原先的生产设备和物料管道进行改进。把原来的不锈钢改用搪玻璃和RPP材质,修改SOP操作规程,使生产的整个过程、物料都处在无反应、无污染、易清洁状态下。通过这一系列的改进,大大提高了生产进程,降低了生产成本。这项设备改造项目使企业获利100多万元。
样本二:主动出击 知难而上
创新是企业发展的原动力。这也是安吉科声磁性材料有限公司职工吴淳行动的真实写照。
2009年1月,科声的一位老客户为某国际品牌开发三个系列的汽车喇叭,但在做高、低温破坏性试验时,全部达不到做25个回合的要求,而且全国没有一家磁材厂家能供应如此高品质的产品。心急的老总亲自带着他的开发团队来到科声公司,要求帮助他们做满足他们需求的产品。
在公司技术、品管部门负责人摇头说做不了如此高品质产品时,吴淳站出来说:如果我们能开发成功,一定会提高公司的竞争力。接着,吴淳带着技术、品管人员,四处请教业内高手,整合资源,仔细讨论工艺过程装备上的不足。经过近两个月的试制,十多次送样板,终于获得了成功,为企业获取了大量订单,又一次诠释了创新的内涵。
样本三:控制生产成本
降低成本、节约资源是公司增加效益的有效途径。这也是浙江永裕竹业股份有限公司职工吴春兰面对危机时,思考最多的一个问题。
企业发展的重要元素是专业链的充分组合,吴春兰以成本为切入点,透过每月财务报表对生产单耗的提报,找出影响成本的关键点。她发现复合板胶水的单耗始终是居高不下,于是和工艺部、质管部紧急研讨对策。经过半个月的反复试验,她终于取得了准确的参数,使复合板胶水每平方米单耗降了0.55元,5个月时间内,为企业节约了生产成本8.7万元。
吴春兰还对油漆车间领用的材料实行限额领料,并随之制定切实可行的领用标准。这一举措仅一个月就立即见效,单耗由原来的每平方5.6元降到每平方4.98元,一个月节耗6万元。
县总工会有关负责人表示,通过“勇克时艰杰出职工”评选活动,进一步弘扬了创业创新的新时代精神,增强了全县广大职工和企业同舟共济、勇克时艰的信心,为我县经济实现又好又快发展增添了信心。