“去年年底前,我们完成了球磨车间生产流水线的改造,昨天我好好算了一下,改造后一年可以节约50万元的电费呢!”在办公室里,企业总经理马武明自豪地告诉记者,这几年来,在他的倡导下,全公司的人都对创新十分热衷,工人们也常常聚在一起讨论如何对现有的设备进行改造。
马武明介绍说,在科声企业里,像球磨车间这样经过改造的设备还有很多。比如在成型车间里,原先是由工人用大瓢一瓢一瓢地把材料舀进模型里,再进行生产的,对于工人来说劳动强度很大,而且效率也不高。为了改变现状,流水线上的几位技术工人就天天琢磨着如何改进设备,降低劳动强度。经过近3年的反复实验,付出了大量的心血,他们终于把人工操作的流水线变为了机械化操作,生产效率一下子提升了一大截。这不仅降低了工人的劳动强度,而且由于工资是按产品的件数算的,所以工人的工资也涨了不少。
“还有一个小工具,原来是机台上工人用来勾东西的,用起来不太方便,我们的工人就在柄上改装了一下,现在工人用起来可顺手了。”马武明如数家珍般地说着自己厂里的创新发明,他感慨地说,创新让他真正地尝到了甜头。
原来这些年科声磁性材料在市场上已经小有名气,许多国际品牌的采购商都向他发出了合作的信号,但是因为企业生产能力有限,产品供应不足成为了阻碍企业发展最大的瓶颈。经过几次设备改造之后,企业的生产力日渐提升,效率高了,企业活了,工人的收入也好了。
马武明告诉记者,这几年来公司每年的科技性投入都在50多万元,而这带来的效益就是公司每年的产值都能增加两三成。他说:“我们2004年被评为了创新型企业,今后我们依然会继续走这条路。”