早在2000年,科灵磁性材料有限公司就开始探索烟尘治理改造工作,在调查走访了江苏、安徽、湖南、河南、山东、广东等地区的相关企业后于2006年成立治污整改工作领导小组,对倒烟窑、推板窑污染进行整改的技术路线调研、整改方案的规划、设计和组织实施。张主任回想起刚安装好设备,在调试阶段时说,“开始调试的过程中由于温度不够高、技术不过关导致了产品质量情况不稳定,损失了80多万的经济效益。但这是一条公司长远持续发展必须要走的路,即使现在遇到困难,我们还是要这样坚持走下去。”
据了解,该公司累计投资220万元改造窑炉结构。建造一条长60米,内径装物高度为1米,宽度为0.9米的隧道窑,以及与之相配套的标准生产厂房4000平方米。同时,为达到不冒黑烟的要求和使原煤充分氧化而提高燃烧率,投资66万元对烧结工艺进行改造,放弃人工撬煤直接入炉的烧结方法,将进入炉堂的煤预先浸泡并保持送煤量适当均匀,完全达到达标排放的要求。
张主任告诉记者,通过治理改造和操作方式的调整后,燃煤的使用量比原来节约近10%,不仅解决了污染问题,还带来了节能减排等经济效益。同时原先厂区附近的黑色粉末也不见了,受到了当地老百姓的好评。