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三步节能曲 省下三百万
2007年06月20日12:08 | 来源: 德清新闻网 | 作者: | 编辑: 樊慧
位于乾元经济开发区的德清华宝玻璃有限公司,近几年通过技术改造等方式节能降耗,同时也取得了可观的经济效益。
德清华宝玻璃有限公司是一家专业生产玻璃管的外商独资企业,年产玻璃管达2万吨,年产值近1亿元,产品销往欧美、日本和东南亚等多个国家和地区,深受客户的信赖。但由于玻璃管在生产过程中需要消耗大量的重油、煤气、电等工业原料,企业一直是耗能大户。据测算,仅重油和煤气这两种工业原料,一年的费用就要占产品总成本的近40%。
如何把生产成本减下来?
华宝采用了三部曲。
一是改进生产工艺。公司厂长严峰告诉记者,去年,该公司投资56万元对玻璃炉进行了一次“外科手术”,即把玻璃生产炉由原来的液化气加热封口改为电加热封口。原来“吃”液化气的玻璃炉改为用电了。清洁干净不用说,还省钱。
严峰给记者算了一笔账,玻璃炉原来每月耗液化气36吨,现在每月耗电14.4万KWh,按市场价折算一年就可以节省60万元。不仅如此,华宝玻璃还对24台电机实施变频改造(其中2006年改造5台),每月可节电3.5万KWh,每年也可省下40万元。
二是通过回收工业废气节能。据严峰介绍,玻璃管在生产过程中要使用大量的蒸汽,以前这些蒸汽都有一个烧煤的锅炉供给。当市场上出现余热锅的时候,华宝马上意识到了它的价值。
华宝很快投资50万元购置了4台共计1.8吨的余热锅炉,把原本从烟囱中排出的余热废气导入余热锅炉替代原煤。一个月下来财务统计表明,余热锅炉可月节原煤100吨,全年可节标煤850吨,产生经济效益50余万元。
“以前我们向空气中排放废气,总是有环保方面的压力,现在好了,既节能,又创收,一举两得。”尝到了节能降耗甜头的华宝一发不可收拾,又开始打产品主要耗能原料重油的主意。
第三步,就是通过改变工业原料成份节能。重油是华宝生产玻璃管的主要原料,一个月要消耗1000吨左右。目前的市场价每吨是3000元,而随着原油市场的价格上涨,华宝的生产成本压力巨大。2005年下半年,一种名为“BOYO”的燃油添加剂步入了华宝的节能视线。
严峰告诉记者,这种添加剂可以让重油燃烧得更加充分,从而达到节油的目的。据测算,这种添加剂节油率可达4%-5%,每月节省重油46吨,一年可省下140万元。
千方百计节能,终于得来丰厚回报。今年一季度,华宝生产玻璃管5906吨,实现产值3200万元,综合能耗4704.2吨,万元产值综合能耗1.47吨标煤/万元,比去年同期下降57.27%。根据现有节能方式测算,一年就可以产生近300万元的经济效益。
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